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焦化废水处理工艺实现了“超滤+反渗透”装置稳定运行

来源: 博源金凯过滤设备(北京)有限公司

 焦化废水处理工艺实现了“超滤+反渗透”装置稳定运行
     焦化厂焦化废水零排放脱硫废水零排放系统装置以微滤+反渗透为主体的污水深度处理项目,微滤设计水量为420 m3/h,反渗透产水量为160 m3/h。污水深度处理装置经过运行调试,虽然实现了杂用水的连续供应,但由于微滤出水SDI不稳定(3.5~6.0),且反渗透预处理系统能力不足,造成反渗透装置运行期间跨膜压差高、产水量下降过快、化学清洗频繁,无法实现反渗透装置的长周期连续运行。主要确定UF+RO膜法工艺设备运行方式、运行参数,为工业化的设计与应用提供依据;研究UF+RO膜法工艺的化学清洗周期及化学清洗方法。
工艺流程及试验方法
采用的工艺由超滤(UF)和反渗透(RO)单元组成,终沉池的出水经泵提升进入气浮池,进*步去除水中的悬浮物、胶体等污染物,气浮处理后的出水进入纤维过滤器进行过滤,出水加入ClO2溶液杀菌消毒,进入水箱。为了进*步提高水质,将水箱中的水经过超滤+反渗透膜进*步深度处理,去除水中的悬浮物、细菌、藻类、胶体物及无机盐类等污染物。超滤膜为外压死端过滤,过滤周期30 min;设计膜通量50 L/(m2˙h);水回收率≥90%。反渗透膜设计膜通量20 L/(m2˙h),水回收率70%。进水调节pH值为6.5±0.2,进水加阻垢剂3.5 mg/L,进水加还原剂(根据进水ORP或余氯调节加药量)。
超滤产水水质
超滤对浊度的去除效果很稳定,进水浊度变化范围0.5 NTU~7.0 NTU,产水浊度始终能小于0.2 NTU,浊度去除率为70%以上。超滤膜对COD的处理效果有限,处理效率在5%~10%。超滤产水SDI值随出水水质变化并不明显,90%的情况下其值小于3.0,达到了预期设计指标,效果较好。
正常情况下SDI值小于3.0,膜片表面干净。现场试验期间有短时间超滤产水SDI值大于3.0,膜片表面呈深褐色,且超滤膜运行压力上升较快。由烧灼试验、电镜扫描和能谱结果分析超滤反洗脱落物主要为有机物;对SDI膜面截留物及烧灼试验残渣进行电镜扫描和能谱分析,主要为Mn、Co、Al等金属污染物。可见超滤膜的有机污染和金属无机污染风险并存。对超滤进出水采用凝胶色谱分析,进出水中有机物均为低分子量有机物,没有显著差异,分子量分布小于 1 500。
反渗透产水水质
反渗透脱盐效果很稳定,进水电导变化范围2 500 µS/cm~3 000 µS/cm,产水电导小于100 µS/cm,系统脱盐率维持在97%,经过化学清洗后其性能没有下降反渗透进水pH前期控制在6.5±0.2,后期控制(不调酸)在7.0±0.2,产水pH在5.0~5.5;试验期间主要采用进水ORP 检测和余氯分析相结合,通过调节还原剂加药量,对反渗透进水余氯控制。控制进水ORP小于100 mv,反渗透进水余氯可以小于0.1 mg/L,甚至检不出。
反渗透进出水pH值与ORP值
对深度处理工艺更换下来的反渗透膜元件进行污染物分析,由烧灼试验结果分析可知反渗透膜面截留物主要为有机物;用电镜扫描和能谱分析反渗透膜面截留物烧灼残渣,主要为Ca、Si、O、Al、Mn等无机污染物,与超滤膜污染物分析结果有所不同,反渗透膜结垢风险加大。
化学清洗试验
针对现场水质及膜系统运行情况,通过多次对超滤及反渗透进行化学清洗试验,得到适合现场使用的化学清洗方法。
超滤反洗方式为气擦洗30 s;反洗上排25 s,反洗下排25 s,正冲35 s。超滤辅助运行条件(化学分散清洗):当压差上升到0.08 MPa,*运行碱洗步骤:0.1%NaOH+0.2%NaClO3溶液,循环10 min~20 min;正冲5 min~10 min;再运行酸洗步骤:1%草酸溶液或0.4%盐酸溶液,循环10 min;正冲5 min。超滤膜和反渗透膜经过化学清洗后,压力恢复良好,系统运行正常。反渗透每4 h~6 h冲洗*次,冲洗时间2 min,进水用盐酸调节pH为6.5~7.0,纳尔科PC191阻垢剂投加浓度3.5 mg/L,进水余氯控制小于0.1 mg/L。
现场试验结果表明:企业现有预处理单元(气浮+纤维过滤)的处理能力基本稳定,后续采用“超滤+反渗透”污水回用工艺路线,*上可行;
选择了合适的运行参数、化学清洗条件,实现了“超滤+反渗透”装置稳定运行。现场试验获得的各种数据,可以为化工废水达标外排污水回用*期项目完善工程设计提供依据;
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